大庆炼化聚合物一厂将两套丙烯酰胺装置的精制塔运行周期由7天延长至8天,每套装置年可减少精制塔切换频次6.4次,节约成本4.3万元。
每套丙烯酰胺装置都有两台精制塔,主要功能是利用交换树脂除去丙烯酰胺溶液中的铜、铁等金属离子以及氮三丙酰胺等杂质,达到提高产品纯度的目的。
在之前的生产中,一台精制塔运行7天后切换至另一台,塔内树脂用盐酸及氯化钠溶液再生,并用一定量的脱盐水清洗后备用。该厂技术人员对精制塔运行情况进行统计后发现,运行至第7天时关键指标铜离子含量仅为45ug/L左右,远低于工艺指标的100ug/L。通过严格地分析论证,该厂决定将精制塔运行周期由7天延长至8天。
经过几个月的跟踪观察,精制塔运行状态良好,各项工艺参数均在工艺卡片指标控制范围内。通过与去年同期三剂消耗及能耗对比,精制塔延长运行周期后,每套装置年可减少切换频次6.4次,相应减少盐酸用量6.08吨,氯化钠用量6.08吨,液碱用量7.68吨,脱盐水用量1088吨,减少废水排放量1100吨。两套装置每年共可节约成本8.6万元。