一、概述
河北某民营钢厂,主要现有炼焦、炼铁、炼钢、轧钢等主要生产工序,并有开采煤矿、铁矿和石灰石资源的钢铁联合企业。该厂高炉上配料系统采用西门子S7300系列PLC,现场各种仪表和变频器通过微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关与西门子PLC进行数据交换,实现对高炉上配料过程的检测和控制。
二、解决方案
系统通讯选择 PROFIBUS 现场总线,控制器采用西门子 300 系列 PLC 可编程序控制器对系统进行集中控制管理。现场部分采用自动称重给料机实现单仓物料的定量控制。在该项目中,现场所有的称重仪表选用北京龙兴联JX5000-Ⅱ型称重仪表,变频器选用施耐德ATV71 。现场这些设备通讯都是MODBUS接口,无法直接与西门子315-2DP的主站直接通讯。采用北京微硬创新科技有限公司的MODBUS 转 PROFIBUS网关后,解决了通讯的问题。使现场各种串口设备可以顺利的连接到Profibus 现场总线与西门子300PLC进行数据交换。系统简图如下图:
三、系统介绍
3.1微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关
型号为PBMD485-K20的网关,能够将MODBUS接口的各种仪表和设备接入到PROFIBUS系统中,如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。该产品在STEP7中配置,并且有专门的状态字,监控MODBUS从站,轻松知道现场设备的工作状态。
该产品技术指标如下:
(1)支持MODBUS 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能码;
(2)PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
(3)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
(4)PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
(5)标准RS-485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
(7)RS485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节
(8)供电:24VDC(±5%),160mA
(9)工作环境温度: -20-55℃, 湿度≤90%
(10)安装:35mm导轨。
(11)防护等级:IP40。
3.2 JX5000- Ⅱ重量显示变送仪
JX5000- Ⅱ重量显示变送仪 (以下称 JX5000- Ⅱ电子秤)是由北京龙兴联科技总结各种现行国内外同类产品的优劣特性,采用目前最新片上系统( SOC )及∑∕⊿信号提取技术打造的一款泛用型电子秤二次仪表。
JX5000- Ⅱ电子秤二次仪表,性能极其稳定,经实测温度漂移低于 10ppm ,线性度优于 0.02% 。全数码标定功能无需计算标定系数。
JX5000- Ⅱ电子秤 二次仪表含有自动“ O ”点跟踪的选择功能,根据实际需要确定合适的跟踪时间系数。该电子秤二次仪表还具备自动加料补偿功能,即在加料控制中可以自动找准提前量,因此特别适用于配料电子秤。
JX5000- Ⅱ电子秤二次仪表可以作为 MODBUS 总线从站与符合 MODBUS 总线规约的系统连网。通过北京微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关接入到西门子S7300 PROFIBUS系统。 ( 波特率为 9600 、采数方式为应答方式。主站要从站数据时发送:从站号 03 00 00 00 01 CRCL CRCH 。从站回:从站号 03 02 DA1 DA0 CRCL CRCH)
四、系统组态
应用西门子STEP7进行组态。MODBUS 转 PROFIBUS网关的GSD文件由北京微硬创新科技有限公司提供。在安装和配置的过程中,需要注意以下几点:
硬件接线是否正确,PROFIBUS和MODBUS物理层都是485,正负不要接错。注意把屏蔽层接好,无论是PROFIBUS还是MODBUS,双绞线的屏蔽层接得好坏会直接影响系统抗电磁干扰的性能。
上电过程中,尽量减少热插拔的次数。
加载GSD文件进行配置,需要注意的设置的几个点,PROFIBUS地址和波特率,MODBUS从站地址,MODBUS485通讯波特率及数据格式。
五、系统示意图
六、使用效果
应用北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关后,实现了MODBUS转PROFIBUS的功能,方便了现场各种MODBUS设备接入PROFIBUS。北京微硬创新科技有限公司对该钢厂2#高炉上配料系统改造后,带来了显著的经济效益。不仅实现了配料系统远程控制、集中控制,达到精准配料的要求,还大大提高皮带管理水平,降低备件、维修、电能、皂土消耗等费用。高精度的原料配比、下料计量,平稳的原料输送和全系统的自动控制,该配料系统实行了改造投产至今将近 3 年时间,系统运行稳定,产品可靠,得到了用户的好评。